摘要:2021年1月16日,中國石油塔里木油田DB**井注入復合型雙鎧裝電感應連續加熱T纜至1505米,井口溫度從18℃升到46℃,試運行后由原來的停井狀態恢復生產,各項指標完全達到設計要求,標志著世界第一口140兆帕超高壓、超深、高腐蝕性高產油氣井,首次在塔里木油田使用KOW電感應井下清防蠟新技術,通過帶壓注入、懸掛、密封、通電調試、試運行后成功投入生產。
——世界最高壓140兆帕一油氣井電清臘成功投產運營
——世界最高壓140兆帕一油氣井電清臘成功投產運營
2021年1月16日,中國石油塔里木油田DB**井注入復合型雙鎧裝電感應連續加熱T纜至1505米,井口溫度從18℃升到46℃,試運行后由原來的停井狀態恢復生產,各項指標完全達到設計要求,標志著世界第一口140兆帕超高壓、超深、高腐蝕性高產油氣井,首次在塔里木油田使用KOW電感應井下清防蠟新技術,通過帶壓注入、懸掛、密封、通電調試、試運行后成功投入生產。
近年來,中國石油塔里木油田成功躋身我國三大油氣田生產基地,所在塔里木盆地超深層油氣資源量占中國陸上超深層油氣資源總量60%以上。2020年產油氣當量3000萬噸,成為油氣增儲上產的重要接替區,為保障國家能源安全做出了巨大貢獻。因為地質構造的復雜性,有些高產區域、高產油氣井因各種原因不能及時生產,需不斷運用新的科學技術,攻堅克清防蠟技術難題。
2020年9月份以來,在塔里木油田相關部門的全力支持下,民銀國際-科萊斯公司,挑戰高難度,經過大量科學實驗,相繼在塔里木油田YM**井105兆帕高壓油井和DB**井140兆帕超高壓油氣井,采用KOW電感應加熱清防蠟系統(簡稱KOW系統)替代機械、連續油管、加注藥劑等傳統清蠟技術,安裝后可連續運行、自動控制、無人值守、熱效率高、清防蠟徹底,有效降低高頻次清蠟作業帶來的風險,逐步成為塔里木油田清防蠟技術的新增利器,前所未有地實現塔里木油田含蠟油氣井的連續生產,同時提高生產效率,降低作業風險,很大程度地節約清蠟成本。
油氣田生產產出液氣中普遍含有蠟、凝析水等,在生產舉升和集輸過程中必然有蠟不斷析出或水化物形成,造成蠟或水化物凝堵井筒和管道。凝堵現象幾乎涵蓋油氣生產全流程,這一世界性難題在塔里木油田超高溫、超高壓、超深三超油氣井中表現更為嚴重。YM**井采用機械刮蠟頻次每天2次,每次費用5000元,全年預計機械刮蠟費用91萬元。2020年首次使用KOW電感應加熱清防蠟技術后,井口溫度由24℃升溫到45℃,井筒內無蠟堵現象,實現井筒暢通連續生產的目的。不包括因作業造成的其它費用,年節省直接費用52萬,同時還降低了井口電加熱器的運行費用。
DB**井日產氣15萬立方米左右,由于井內蠟堵嚴重導致關井,對安全生產和產能釋放造成極大障礙。2020年12月份,通過連續油管通井后,采用加裝KOW系統后恢復生產,不僅達到了清蠟效果,而且徹底解決了井筒結蠟難題,實現連續生產。
KOW系統是將復合型鎧裝電感應連續加熱T纜帶壓注入井下結蠟點以下,保證此點溫度恒溫到井口,實現最低采油、采氣溫度。T纜采用API標準生產,外鎧適用于硫化氫、氯離子、二氧化碳等各類惡劣腐蝕環境,達到FF級。懸掛器上頂力和懸重均可達8噸以上,有一級或多級盤根、金屬密封,等級分別為21、35、70、105、140MPa。KOW系統井口還包括半封、剪切等,以確保井口安全的多級措施。
今后,中國石油塔里木油田與民銀國際-科萊斯公司將井下KOW系統與地面K-SG清防蠟系統結合可以覆蓋生產整個流程,保證井筒、集輸管網到集輸站全線低溫冷采、低溫冷輸、恒溫暢通新模式,取代輪次作業清蠟和井口加熱升溫高能耗,高頻次作業帶來的高風險,徹底解決油(氣)舉升和集輸過程中凝堵的世界性難題,實現井筒、集輸管網暢通,保障油氣連續生產,為解決蠟堵難題提供強有力的技術支撐。
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